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过氧化氢装置过滤器改造及生产优化

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2023-07-31            环球过滤分离技术网             guolvfenlitech1         





过氧化氢装置过滤器改造及生产优化


钱立堂1 , 薛明建 2 , 刘其祥 3
( 1.平湖石化有限责任公司, 浙江平湖  314204; 2.聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司,
山东聊城  252000; 3.扬州荣祥科技发展有限公司, 江苏扬州  225100)


摘  要 : 通过多 年的摸索, 总结出 适合双氧水生产用 的过滤材料及合理配置对催化剂连续运行周期以及
生产装置长周期稳定运行的重要性, 并探讨了 装置优化调整及产品品质提升。
关键词 : 过滤器滤芯 ; 工作液 ; 催化剂运行周期 ; 过氧化氢 ; 污水
中图分类号 : TQ123.6
文献标志码 : B
文章编号 : 1003–6490(2022) 07–0064–03

Hydrogen Peroxide Plant Filter Modification and
Production Optimization
Qian Li-tang, Xue Ming-jian, Liu Qi-xiang
Abstract: Through years of exploration, the importance of suitable filtration materials and reasonable
configuration for hydrogen peroxide production on continuous operation cycle of catalyst and long-term stable
operation of production plant was summarized, and the optimization and adjustment of plant and the improvement of
product quality were discussed.
Keywords: filter element; working liquid; catalyst operation cycle; hydrogen peroxide; sewage

近两年国内过氧化氢生产大装置纷纷上马建设,
工艺路线有流化床、 全酸性固定床、 传统碱性工艺等,
均主推多元溶剂组分工艺, 出现百花齐放的良好发展
势头。 根据多年项目建设和生产经验积累, 摸索出影
响装置长周期稳定运行的关键因素, 借鉴国内外同行
过滤形式及效果, 通过不断与设备商交流并进行滤材
选型试验, 最终替代了聚丙烯折叠滤芯及聚酯滤袋,
提升了绝对过滤精度, 实现了装置安、 稳、 长、 满、
优长周期运行(催化剂连续运行41 个月 未再生, 装
置连续运行两年未停车检修), 现把过滤器滤材改造、
装置优化调整以及产品品质提升总结如下。
1 工作液的净化
在双氧水生产中, 影响工作液性能的因素很多,
在生产过程中如控制不好, 易造成生产波动、 萃取塔
运行不正常等异常情况, 影响装置稳定运行。 特别为
白土床使用末期及更换氧化铝投用前工作液流量调整
后内部氧化铝粉尘随工作液进入系统, 过滤器过滤精
度不够, 过滤效果不佳, 粉尘带入萃取塔与工作液混
合在一起乳化, 改变了工作液物理性质, 工作液漂浮
动力下降, 易造成萃取塔上段积料液泛, 因此做好工
作液的净化对于装置长周期稳定运行至关重要。
1.1 选用合适滤材, 做好工作液的过滤工作
设备制作、 工程安装过程中会有少量金属粉末、
焊渣等杂质存在 ; 工作液加氢及再生过程中难免夹带
粉尘等杂质, 这些可通过选用合适滤材过滤除去, 避
免在系统积累影响工作液物性及整体收率。
目前遇到的问题是过滤效果不佳, 尤其是近两年
推出的大流量 PP 折叠滤芯过滤效果较差, 有些人认
为全酸性工作液氧化铝粉以溶胶形式存在无法截留下
来, 期间过滤精度从3μ m 提升至1μ m, 仍没有任何
改变, 运行3 个月 后切出拆检滤芯没有残留物 ; 因 PP
折叠滤芯在工作液中浸泡超过一定温度发生溶胀, 过
滤精度无法保证, 因此解决工作液中杂质过滤效果必
须找出适配过滤材料。
要避免因投用新的白土床造成催化剂活性下降,
为了维持负荷提升工作液入塔预热温度, 进入恶性循
环怪圈。
根据上述现象进行了玻纤、 尼龙、 聚四氟乙烯、
聚酯等滤材的试验, 过滤接口改造及黏合剂的试用,
一次次比较分析, 最终确定玻纤与聚四氟乙烯适用于
全酸性工作液体系, 但是两种材质的滤芯如何选用
呢? 根据两种材质的纳污量不同并结合试用周期进行
合理布置, 不断延长滤芯使用周期 ; 根据滤芯特点尝
试对聚四氟乙烯滤芯进行超声波洗涤后再利用, 滤效
果可恢复80%左右, 进一步降低滤芯费用。 如图1所示。
图1 玻纤滤芯
摘  要 : 通过多 年的摸索, 总结出 适合双氧水生产用 的过滤材料及合理配置对催化剂连续运行周期以及
生产装置长周期稳定运行的重要性, 并探讨了 装置优化调整及产品品质提升。
关键词 : 过滤器滤芯 ; 工作液 ; 催化剂运行周期 ; 过氧化氢 ; 污水
中图分类号 : TQ123.6
文献标志码 : B
文章编号 : 1003–6490(2022) 07–0064–03
Hydrogen Peroxide Plant Filter Modification and
Production Optimization
Qian Li-tang, Xue Ming-jian, Liu Qi-xiang
Abstract: Through years of exploration, the importance of suitable filtration materials and reasonable
configuration for hydrogen peroxide production on continuous operation cycle of catalyst and long-term stable
operation of production plant was summarized, and the optimization and adjustment of plant and the improvement of
product quality were discussed.
Keywords: filter element; working liquid; catalyst operation cycle; hydrogen peroxide; sewage
过氧化氢装置过滤器改造及生产优化
钱立堂
1 , 薛明建 2 , 刘其祥 3
( 1.平湖石化有限责任公司, 浙江平湖  314204; 2.聊城鲁西双氧水新材料科技有限公司,
山东聊城  252000; 3.扬州荣祥科技发展有限公司, 江苏扬州  225100)
收稿日期 : 2022–03–23
作者简介 : 钱立堂(1978—), 男, 河南郸城人, 工程师, 主
要研究方向为双氧水工艺改进及产品升级。
工艺与设备 化 工 设 计 通 讯
Technology and Equipment Chemical Engineering Design Communications
· 65·
第48卷第7期
2022年7月
1.2 根据实际使用效果控制过滤器压差
过滤器改造后通过对玻纤过滤滤芯压差控制调
整(结合滤芯耐压≤0.1MPa(G) 进一步延长使用时
长降低费用 ; 曾经在 0.08MPa 时出现压差下降玻纤
破损穿透现象), 后续压差控制≤0.07MPa(G) 未发
生过滤芯穿透现象 ; 聚四氟乙烯滤芯首次使用压差控
制≤0.1MPa(G) 运行没有问题, 重复利用建议控制
≤0.08MPa(G) 运行, 避免滤芯穿透后对生产系统造
成冲击, 系统进一步净化, 生产更加平稳。
1.3 控制回收工作液的洗涤效果, 保证其洁净度
白土床再生蒸汽吹脱的工作液及各排污点收集的
工作液, 回收至地下槽, 地下槽回收进入配制釜进行
碱洗、 双氧水洗涤并分析合格后通过过滤器过滤、 白
土床吸附后补入系统。 避免因杂质带入引入生产波动。
2 优化氢化、 氧化反应条件, 减少蒽醌降解
蒽醌降解主要发生在氢化、 氧化工序中, 传统固
定床工艺中氢化反应产生降解物的量远大于氧化反应
产生降解物的量。 本套装置氢化塔结构选用高效防偏
流内件使得氢化副反应降解物的产生量显著少于传统
氢化塔内部触媒散装结构降解物的产生量 ; 其次本套
装置选用第五代高效催化剂, 此催化剂优点高活性、
高选择性, 且本套新触媒强度和均匀度等性能指标超
过市售同类产品, 克服了市售同类产品易破碎和粒度
不均出现堵床现象。 除了装置配置以上几点优势外,
在调整工艺参数上做好以下几点 :
1) 严格控制氢化工序入塔反应温度 ; 催化剂连
续运行 41 个月 , 反应温度控制在42~44.5℃范围内,
压力为 0.18~0.24MPa, 温和的反应温度及压力有效
抑制降解 ; 开车时加大氢化系统流量, 保持总循环量
稳定保证氢化塔合理的喷淋密度, 避免床层内发生偏
流现象导致催化剂层局部温升过高发生降解严重的现
象 ;
2) 严格控制氧化温度及氧化后酸度(设置氢化
液酸度在线分析仪), 防止环氧降解物产生的条件(实
践证明环氧降解物产生在碱性条件下产生较快) ; 提
高氢化液及保安过滤器过滤效果, 避免因催化剂粉尘
及氧化铝粉带入氧化工序中, 生成的双氧水稳定度大
幅降低, 导致大量环氧降解物产生。
3 做好催化剂的使用与维护工作
催化剂的活性、 选择性、 强度、 耐酸碱性、 微孔
通道等决定催化剂的本质质量, 但是同样催化剂用户
评价不一, 多数厂家反馈催化剂降解严重、 使用周期
短、 易结块等, 这就与催化剂使用与维护有关。 卫星
石化双氧水装置采用第五代催化剂, 双塔串联生产(装
填35t 催化剂) 已连续运行超过41 个月 , 入塔工作液
预热温度目前在44.5℃, 床阻(单塔压差< 0.15MPa)
自投运至今变化不大, 做好催化剂使用与维护重点做
好以下几点。
3.1 选择质优活性氧化铝,

并提高工作液入塔过滤
效果
(1) 活性氧化铝粉尘含量是影响催化剂是关键因
素, 因为过滤器做不到绝对过滤, 因此活性氧化铝生
产企业出厂前要求做好粉尘筛分处理, 降低氧化铝粉
尘量 ;
(2) 用户在装填时进行筛分并用风机抽尘, 装填
结束用氮气置换吹灰, 并用工作液浸泡洗涤, 减少工
作液出白土床入系统中粉尘夹带量 ;
(3) 投用前用氮气吹灰, 并用芳烃逆流循环尽可
能除去氧化铝粉尘 ;
(4) 再选用高性能过滤材料滤除工作液夹带的粉
尘, 避免带入催化剂, 堵塞微孔, 影响催化剂活性。
3.2 保持氢化塔大流量, 高喷淋密度
因为氢化液的黏度高于工作液的黏度, 通过不断
实践, 摸索出催化剂合适层高, 本套装置氢化塔触媒
分为三层, 层高较传统工艺装置层高大幅降低, 再加
上防偏流内件的使用使得触媒层的阻力大幅降低, 采
取工作液大通量保证催化剂表面更新速度, 生成物及
热量及时转移, 避免蒽醌过度氢化析出, 导致催化剂
结块发生偏流, 催化剂利用效率下降 ; 同时大流量工
作液穿过夹带的粉尘来不及在催化剂停留就被工作液
带入后工序, 保持工作液较好的流通性, 避免催化剂
微孔通道因粉尘堵塞, 导致活性下降, 使用周期缩短。
3.3 不断调整保持合适的溶剂比
工作液的溶剂比因装置而异, 同时又会随装置运
行不断发生变化, 尤其是易挥发的重芳烃, 易被气体
带出, 因此做好溶剂回收同时还要及时补加于系统 ;
被氧化铝吸附的磷酸三辛酯与四丁基脲通过组分分析
定期补加, 容积比调整要及时, 避免容积比失调氢蒽
醌析出导致催化剂结块影响使用周期。
3.4 控制好闪蒸汽提的真空度
本套全酸性固定床新工艺装置再生工序脱水使用
聚结器去除游离态的水, 闪蒸汽提去除溶解态的水,
聚结器除水的效果远好于填料除水 ; 经过闪蒸一次、
二次脱水后的混合工作液含水量为1.8~2.2mg/l, 小于
传统工艺工作液含水2.5mg/L, 且工作液基本呈中性,
工作液含水较低对于触媒活性影响较小, 工作液基本
呈中性对于触媒使用寿命影响较小, 在正常生产中严
格控制系统真空度, 促使工作液含水量持续稳定。
3.5 控制好工作液酸度, 避免影响催化剂性能
由于催化剂载体是三氧化二铝, 酸、 碱度高了均
对其有影响, 因此通过不断摸索, 控制工作液入氢化
塔酸度不超过1.5mg/L, 催化剂性能不受影响。
4 做好系统自平衡, 提高装置经济性运行
4.1 调整氧化温度、 压力、 工作液循环量及空气分
配比例提高装置收率
为了提高氧化收率, 对空塔进行各种改进, 如增

加氢化液体分布器、 塔盘、 填料(AD 格栅、 规整),
U 型内置式换热器改为列管换热器或半管换热器等解
决气液返混, 使氢化液与空气充分传质, 氧化完全 ;
还有改进工作液体系的, 如引进第三种溶剂, 四丁基
脲溶剂引入解决了氧化残液难题(大幅度降低污水处
理药剂用量); 结合设备情况摸索调整氧化温度、 压力、
循环量及空气分配比例, 氧化收率由 93%~94% 提升
至95%~97%。
4.2 减少系统三废的排放量, 控制各种消耗
4.2.1 废气
氧化尾气回收有机溶剂时, 设计上采用了聚结器
回收技术, 在尾气冷凝液回收罐加装聚结滤芯, 通过
摸索膨胀机出口温度控制在0.2℃左右, 温度降低尾
气中大量饱和气态溶剂冷凝分离下来, 膨胀制冷机组
芳烃的回收率达到 85% 以上, 可以使得到达碳纤维
处理机组氧化尾气中的重芳烃含量降到1 500mg/m 3 以
下 ; 再经碳纤维处理机组处理后放空尾气中重芳烃含
量降到 60mg/m 3 以下, 可以实现达标排放 ; 同时可以
延长碳纤维处理机组中的纤维使用寿命。 对于其他无
组织排放气体集中通过风机回收送到碳纤维吸附机组
处理后排放。
4.2.2 废水
系统中产生大量的废水大部分进行回收利用, 由
于系统尾气回收及真空脱水回收的芳烃量较大, 若不
及时补回系统, 导致工作液体系溶剂比例发生变化,
影响工况运行; 结合本装置特点把氧化尾气凝液受槽、
1# 尾气回收槽、 2# 尾气回收槽、 一级闪蒸冷凝液器、
二级闪蒸冷凝液器、 真空机组水封水等所回收的芳烃、
水及双氧水的混合液全部回到氧化液高位槽送到萃取
塔回收利用, 尽可能保持工作液配比稳定 ; 其次本装
置为全酸性工艺没有产生酸碱工艺中的蒸碱废水 ; 再
次由于本装置蒽醌降解少, 系统中正常工作液洗涤不
需要碱洗, 需要洗涤总水量较少 ; 装置每天的废水量
仅为 15t 左右 ; 远低于其他工艺双氧水装置且 COD
含量较低, 在(1 000-2 000) ×10 -6 (其他工艺装置废
水 COD 在(5 000~8 000) ×10 -6 , 这里的 COD 全部
为有机物形成的)。
4.2.3 减少废固产生量
(1) 本装置固废主要为废氧化铝, 由于工艺装置
降解物较少, 需要活性氧化铝较其他的工艺装置可以
大幅降低40% 左右, 产生的废固量相应减少40% 左右,
每年产生废氧化铝约为500t。 由于这种废氧化铝吸附
大量的蒽醌及其他有机溶剂, 减少废氧化铝量的同时
也较少蒽醌及其他溶剂的损失。
(2) 由于本套装置从触媒投入使用到触媒再生可
以达到一年以上, 相应地触媒寿命较传统工艺寿命更
长, 相对产生的废触媒总量较少 ;
(3) 结合装置自身情况, 对各排污点污水进行分
析, 可直接回收补入系统的, 加泵直接均衡补入, 减
少配制工作量及废水产生量(真空脱水、 氧化尾气、
氢化尾气、 浓缩馏出液、 真空机组置换水等) ; 大幅
降低废水产生量( 污水量约 20t/d, COD2 000mg/L,
总 P200mg/L, ) 及处理费用, 本套装置中废水 COD
当量较低, 相应污水处理比较容易, 需要的处理污水
的物料较少, 相应的产生的固体废泥量也少。
4.4 控制降解, 提升产品质量
①由于本套装置氢化、 氧化工序蒽醌降解量较少,
使得成品中水溶性降解物量较传统工艺装置少, 再加
上净化塔使用聚结器技术充分把游离态的有机物分离
出来回到系统使得成品中的有机碳大幅降低(小于
100mg/L) ; ②后期设置小过滤器, 过滤系统中带来
的氧化铝粉末及析出的蒽醌降解物, 使得不挥发物的
含量大幅降低(0.015%) ; ③本套装置全酸性工艺在
氧化工序中不需要加大量的磷酸中和传统工艺工作液
的碱性, 使得磷酸的消耗量大幅减低 ; ④本套装置的
稳定度一直很高, 纯水加酸可以控制在低限上, 使得
磷酸消耗量很低(0.15kg/t27.5% 双氧水), 使得带到
成品中磷酸量大幅降低, 使得磷酸根含量在100×10 -6
左右, 远低于传统工艺装置。 以上几点使得本套装置
的成品质量大幅提升。
5 结束语
通过对过滤器各种滤材的过滤实验结果并结合生
产装置实际运行情况, 根据工作液的性质和过滤精度
要求选用适用的滤材, 同时通过工艺参数调整和控制,
找出了双氧水装置运行过程中存在的问题及最佳生产
数据。
参考文献
[1] 胡长城 . 双氧水生产工艺技术 [J]. 黎明化工, 1989(4):
1-6.
[2] 曹立, 杨克俭, 史文涛, 等 . 新型双氧水工作液的开发
与应用 [J]. 化学工程, 2017, 45(2) : 5.
[3] 张国臣 . 过氧化氢生产技术 [M]. 北京: 化学工业出版社,
2012


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